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技術交底不清導致 PE 燃氣管焊接質量問題的案例?

2025-09-27

“如果當時把溫度、壓力、冷卻時間哪怕再多寫一句,這1.2公里就不會全部返工。”項目總工李工在復盤會上拍著桌子,聲音發啞。

一、背景

華東某市天然氣支管更新工程,管徑dn160,SDR11,PE100,設計壓力0.4 MPa,全長3.5 km。焊口總數326道,要求一次拍片合格率≥95%。然而第—批送檢的30道焊口,一次合格率僅43%,射線檢測顯示:虛焊、過焊、冷焊、夾雜四類缺陷同時出現,甲方直接下發停工令。

二、現場記錄

1. 時間:上午9:15,氣溫18 ℃,風力3級,濕度62%。

2. 設備:全自動熱熔焊機,銑刀、加熱板潔凈,但顯示面板溫度設定為210 ℃(規范要求205±5 ℃)。

3. 人員:兩名焊工均持特檢院頒發的PE小口徑證,但當天才從HDPE給水項目調來,首次接觸燃氣工程。

4. 交底文件:僅一頁A4,打印了“按CJJ 63—2018執行”,無管材批次、無環境溫度修正、無翻邊對稱尺寸示意圖。

三、缺陷剖面

切樣后在高倍鏡下可見:

① 虛焊——加熱不足,界面出現明顯分層;

② 過焊——溫度偏高,分子鏈熱氧化降解,翻邊脆化;

③ 冷焊——切換壓力滯后,熔面已低于180 ℃仍強制對接;

④ 夾雜——銑削后未用無水乙醇擦拭,灰塵夾帶進入焊縫。

四、根因追溯

1. 技術交底不清:未根據當天氣溫下調吸熱時間,焊工仍按“給水項目經驗”執行;

2. 責任邊界模糊:項目部下放“施工隊自行看規范”的模糊指令,無專人復核參數;

3. 記錄缺失:焊機雖有USB接口,但無人導出原始曲線,導致缺陷無法追溯;

4. 培訓脫節:燃氣pe管對氧化皮、水分更敏感,焊工沿用給水標準,風險認知為零。

五、整改流程(落地版)

① 停工當天,項目部重新組織“一頁紙交底”升級:

a. 明確“溫度205 ℃,吸熱時間×1.2倍系數(≤20 ℃環境)”;

b. 畫出示意圖:翻邊對稱高度1.0—2.5 mm,背彎無裂紋;

c. 標注“銑削后30 min內必須焊接,超時重銑”。

② 建立“雙簽制”:焊工+質檢員在焊機USB曲線打印單上簽字,存檔至竣工;

③ 每道焊口編號用二維碼金屬銘牌,掃碼即可查看當口溫度、壓力、冷卻時間;

④ 引入第三方飛檢,隨機抽5%焊口切除剖面,不合格即雙倍復檢;

⑤ 晚班增設“紅外加熱帳篷”,保證0 ℃以下環境也能恒溫焊接。

六、結果

整改后再送檢120道焊口,一次合格率100%,射線評定全為Ⅰ級。甲方、監理、特檢院三方聯合簽字復工,工期僅延誤6天,比原預估的“全部返工”節省直接費用約38萬元。

七、留給行業的三句話

1. 技術交底不是“文件有就行”,而是“讓最基層的焊工一眼看懂”;

2. 參數記錄不是“機器能存就行”,而是“誰簽字誰負責,數據永不失聯”;

3. 燃氣無小事,一次虛焊,可能把整條街的安心都燒穿。

把這三句話寫進你的施工日志,比任何口號都更能守住城市燃氣管網的最后一厘米。



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